2016年7月5號,公司銷售部接到一個電話,來自一個海南線切割機床客戶。這個客戶是通過網絡上找到仁光廠家的,他在海南的??谑?。他們以前一般采購線切割機床也是優先考慮廣東區域,但是由于家里有幾臺線切割,運行的效率不但不高,還不穩定。尤其目前要上馬一個項目,切割的工件比較厚,將近700多毫米。
那如何解決海南線切割機床的客戶的問題呢?初期,客戶還是比較擔心的,因為他們沒有看到真實的工廠,包括機床。當然對于廠家來講,這種產品其實也屬于一個標準件,因為對于大厚度線切割機床的理念,有很多廠家沒有在機床的機械上面下功夫,只是一味的在高頻下進行不斷的片面的改良。高速度的加工,對于一般厚度的工件還可以,當工件的厚度加高之后,其線切割液無法沖刷到切割的縫隙里面,又由于鉬絲的劇烈抖動,會造成鉬絲短路回退,切割無法進行下去。因此加工大厚度的工件是所有的線切割操作師傅最頭痛的一件事情,往往加工一個大厚度的工件,要在中間調節參數,耗費的時間非常之長,大家非常的懼怕這種龐然大物。
對于海南線切割機床這種痛點,其他各個區域也會碰到。仁光廠家同時從機床的機械方面著手,知道鉬絲的抖動和機床的重復定位精度,都會影響到機床加工的效率。比如說,為什么一般y軸比x軸的光潔度就差一些呢?這就是因為鉬絲在運轉當中。會有抖動,且這個抖動的方向是在y軸的兩側,因此這樣就很容易造成y軸切割不光。放到大厚度切割的同時,切割的縫隙中間幾乎是沒有水沖刷的,因此,腐蝕的鐵渣很難及時的得到排除,這個時候,鐵渣充當了導體,將鉬絲和光潔直接短路,導致加工無法進行下去。
針對海南線切割機床切割的痛點,仁光智能。不但從高頻電源著手,將一個單位放電的次數增加到幾十倍甚至上百倍,這樣釋放的顆粒小得多,通過水的和鉬絲本身的移動將其拋出。給下一步的放電提供了通道。另外在實時的檢測,跟蹤更加的頻繁,這樣就能夠將在一個單位內的跟蹤更加的精細化,讓加工得以有序的進行。而且通過機床的機械精度,保證機床的運絲系統平穩和工工作臺移動的平穩性。兩方面的結合,將大厚度線切割加工變得非常的簡單,一般來講加工600毫米的厚度的工件,穩定切割,平均效率大概在6000方左右。
這位海南線切割機床的客戶,聽到了品牌廠家的耐心解釋之后,被仁光的專業知識深深的折服。當時工廠正在進行1.3米的s136不銹鋼圓管件切割實驗,剛好通過視頻將這個這個切割的狀態,進行了視頻的溝通??蛻袅⒓礇Q定購買一臺加高道800mm高度的dk7750的線切割機床。
這位海南線切割機床客戶,當時還提了一個要求,由于其前期做實驗,花費了很多的心血,在當地找了一家加工廠配套做實驗,加工的不是很穩定,因此,這個項目剩下的時間不多,對機床的交期要求比較緊。仁光智能了解到客戶這個需求后,生產部和銷售部做了溝通,將這臺機床立即優先的生產,通過半個月的努力,終于將機臺交付到客戶工廠,客戶非常的感謝。后續通過的調試,客戶也非常的滿意,完全達到了預先想要的效果。